Posts by paulysroboter

    Nein Umtausch hat nicht geklappt. Hornbach wollte ihn einschicken, dass wollte ich aber nicht, weil ich ggf. 3-4 Wochen auf Reparatur warten muss. Hornbach sagt zwar 1-2, habe aber meine Zweifel. Und nach drei Wochen zurück geben (man hat 4 Wochen Rückgaberrecht, so die Verkäuferin), ging auch nicht, weil schon in Benutzung gewesen und Gebrauchtspuren zu sehen sind.

    Habe mit einem Worx-Mitarbeiter telefoniert, ein paar Tipps gegeben und mir den schlechten Support bestätigt hat, aber sie haben jetz neuen Support. Wir haben uns daraufhin geeinigt, wenn der Fehler wieder kommt, kann ich ihn im Oktober/November zur Reperatur schicken. Er soll sogar von UPS abgeholt werden, wenn man den Support dierekt anruft.


    Ich habe dann mit dem RK noch einwenigt experimentiert und nun läuft er wieder ohne Probleme. Ich weiß weder wie der Fehler kam, noch wie er verschwunden ist. Das ist Praxis: Alles funktioniert und keiner weiß warum?


    Sorry für die späte Antwort.

    Hab noch mal eine andere Frage. Ich habe heute vom Nachbarn gehört, dass man mit einer größeren Mähscheibe und mehr Messer die Hebelwirkung für den Motor verstärkt. Soll heißen um so größer die Scheibe und mehr Bremswirkung (Messer) um so mehr wird der Motor belastet und kann bei längerem Betrieb heiß werden und defekt gehen. Das ganze wird bei der Akku Pimp Up Aufstockung bis zu 4 Stunden Mähzeit noch verstärkt werden.


    Ist nicht beim LX791/LX793 (900 m2) der gleiche Motor wie beim LX790/LX792 (600 m2) drin? Der hat doch auch eine 2 cm größere Scheibe drin und größern Akku auch.


    Kann hier einer einen fachlichen Hinweis geben, wie sich das mit der Motor Belastung verhält?

    Also ich habe bei mir die genaue Uhrzeit eingestellt und um 17:00 Uhr den Robi neu mit PIN Eingabe neu gestartet und er fährt jeden Werktag um 17:00 Uhr raus. Mäht so ca. 1,5 Stunden, fährt zum Laden wieder rein und fährt so gegen 19:30 / 19:45 noch mal raus. Die Mähzeit habe ich mit 4 Stunden für 600 m² eingestellt. Im Logfile steht Mähzeit Mo.-Fr. von 17:00 - 20:15 Uhr. Wenn die Mäh- und Ladezeit da reinfällt, fährt er noch ein zweites Mal raus. Habe nur 80m² und trotz 2x400m² gibt es kleine Grasinseln, über die er nicht gekommen ist. Vielleicht am nächsten Tag? FW=2.82.

    PS: Hier eine Garage mit Klappwand extra für WORK Mäher

    Danke für den Hinweis, aber das habe ich schon gemacht. Mein Sohn (3km entfernt) hatte sich zuerst den gekauft. Da habe ich gestern meinen ausprobiert. Und festgestellt, dass er schon mehr "Rechts" in die Station fuhr, als seiner. Aber stehen blieb. So fuhr Anfangs meiner auch in die LS. Also mit ca. 50-80 mm mehr Abstand zu den Ladelippen. (optisch gefühlt). Heißt das jetzt mein Sensor hat sich verschoben?


    Habe den am 22.05.2019 bei Hornbach gekauft. Ich denke ich tausche ihn (Ladestation und Roboter) morgen oder Montag um. Hoffe, das klappt anstandslos.

    Habe die Randsteine wie Schumi gesagt hat entfernt. 100% in Wage gebracht. Dann habe ich den Winkel überprüft und war der Meinung, das dieser unten zu viel Luft hatte, somit die Ladelamellen zu weit zur Einfahrt reichen. Abgeschraubt und zwei Mutten untergelegt. Nun war alles nur noch schlimmer. Hält gar nicht mehr an.


    Habe auch die Mitte des Robi ausgemessen. (linkes Klebeband ist eigentlich die Mitte) Frage, wo ist die Mitte wirklich? Und habe Klebeband über das kabel gelegt


    Er fährt definitiv zu weit. Entweder bleiben die Ladelamellen auf dem Plastiksteg (Kunstoff) stehen, oder schießt drüber hinaus. Kann man in den neuen Videos auch genau sehen. Danke für den Tipp costa2 .


    Anschließend alles wieder ausgebaut und den Winfahrtswinkel mehr "abgeknickt." Zwei mal getestet, ok.


    Ich werde es weiter beobachten. Sollte er wieder über das Ziel hinaus schießen, bring ich ihn zurück, oder hat einer eine andere Idee.

    1. Video

    2. Video



    LS-im Winkel.jpg  LS-mit Mutter.jpg  LS-nicht im Winkel.jpg  LS-Waage.jpg  Robi-mitte.jpg  robis-einfahrt.jpgKabel zur LS ok.jpg


    Nicht im Winel, denn Muttern untergelegt, jetzt im Winkel und in Waage. Mitte ausgemessen, Einfahrt.

    Hi Schumi,


    er fährt immer noch nach Home sofort wieder raus.


    Ao nun habe ich die LS in die Waage gebracht. Hat nichts gebracht. Dann habe ich die alte FW 2.60 wieder installiert. Hatte erst gedacht, nachdem er drei Mal stehenblieb, das wars. Fehler in der Firmware, doch weit gefehlt, beim 4. Mal ist er auch wieder raus gefahren.


    Was mir auffällt, dass der Roboter so dicht rechts an die Ladestation ran fährt, dass die Metallippen schon mal wieder rausspringen. Das hat er letzte Woche noch nicht gemacht.


    Habe ein kleines Video gedreht, bekomme es aber hier nicht hochgeladen, weil zu groß.


    Hier der Link zu YOUTUBE:


    LX792 verläßt LS nach Home Einfahrt-Video


    PS: Ich weiß auch nicht, ob der Post jetzt hier richtig ist. Anfangs dachte ich ja noch es ligt an der Firmware.


    LS-Waage.jpg

    Hat jemand schon mal festgestellt, dass der LX790 seine Home-Fahrt wiederholt? Also wenn er nach Beendigung seiner Zufallsfahrt "nach Hause" fährt, steht er 2-3 Sekunden in der Ladestation und fährt sofort wieder raus. Fährt direkt zum Begrenzungsdraht und dreht wieder seine Home-Runde. Bin mir nicht 100% sicher, ob er das nur zwei oder drei Mal macht. 2 x auf jeden Fall, meine aber auch, dass ich es schon 3 x gesehen habe. Ähnliches habe ich am Montag mit der Kanten-Schneide-Runde erlebt. Auch diese hat er 2 x gemacht und fing dann erst mit der Zufallsfahrt an. Arbeitszeiten mit HO:en und 4h eingestellt.

    Dafür habe ich noch nicht gesehen, dass er nach dem Laden noch einmal am gleichen Tag raus fährt.
    Liegt das an der neuen FW 2.82?